煤泥水系统改造提高精煤产率
两部煤泥筛及 浮选 的原矿 、 尾矿进行 了取样分 析, 分析结果如下 : 击打式弧形筛 的泄水情况较好 ,泄水量达 到入料量的 8%以上 , 0 振动筛筛上物的z- K ̄ U A ' 1%, 8 筛上物进 入重介 系统后对重介系统基本没 有影响 , 达到工艺要求 。 从截粗效果上分析: 改造 原矿 中+5 m的 0m 线振动筛 , 激振器改成 自同步式激振。弧形筛选 后浮选原矿小筛分试验表明 , 用 B S 126 O B 8 0 0型棒 条式 不 锈钢 筛 面 ,包 角 含量仅 占5 2 见表 3 , 4 %( )比改造前的 3%, 3 减少 5 ̄筛孔  ̄ .mm。 0, 0 5 了 2 5 %。 7 8 从浮选效果来看 : 浮选尾矿灰分 由 改 捞坑溢流水 捞 流 坑溢 水 前的 4 9%( Q 9 见表 4提高到改后 的 6. %, ) 17 浮选 4 精煤灰分按 18 2 %汁算 , 的浮选精煤抽 出率 改前 为 6. %, 9 2 改后浮选精煤抽 出率为 7 . % 浮选 4 77 。 6 精煤抽 出率提高了 8 5 . %。 2 表 3改造后浮选入料 小筛分试验表
供
其 中有 2台已经损 坏拆除 , 现使用 6台, 在 分布 主洗楼 7 2 . 米和 lA 米 的南北两侧。 6 3 I 该煤泥筛 设备陈 旧, 筛分效率很低 , 而且事故多发 , 约着 制
生产 的正常组 织。筛 面为 自制的木框结构加金 属编织 网 筛面,使用中木框损坏变形严重 , 状 更 换频繁 , 木框与木框之间的缝 隙漏煤 比 严重 , 较
0 2 一 0.5 -O 1 l .5 25 2.l 23
~
—
大大减 少因振动筛数量的减 少而带 来的工作压 力, 解决可能造成 的筛面跑水问题 。 3 . 2现场条件分析 从现场安装位置上分析 , 振动筛筛 面在标 高 86 , . 米 弧形筛安装在振动筛 人料点的上方 , 7 可用空间约 8 , 筛加上人料箱和振动筛人 米 弧形 料箱的总高度为 4 米 , 中弧形筛高度 1 米 , . 其 2 . 8 弧形筛下缘距离振动筛 筛面 0 米 , . 两个箱体 高 2
工 业 技 术
Ci w e noea o: ha eT h li drus nN c ogsn Pd t c
煤 泥 水系统 改造提 高精煤产 率
刘 立伟
( 唐山开滦林 西矿业公司有限公 司, 河北 唐山 0 3 0 ) 6 14
摘 要 :为控 制 浮 选跑 粗 ,提 高精 煤 产 率 ,开滦 林 西洗 煤厂 将 原有 的 6台 WP 型 木质 筛框煤 泥 筛 更换 成 4台击 打式 弧 型 筛加 2 D K 85 直 线振 动 筛 的方式 , 粗 煤泥得 到 有效 回收 , 大减 少了精煤 损 失。 Z 15 型 使 大 关 键词 : 泥 筛 ; 选 ; 煤 浮 跑粗 ; 煤损 失 精 人料 管的堵塞 。 唐山开滦林西 矿业 有限公司洗煤厂 ( 以下 2改造方案的制定 简称林西洗煤厂 ) 泥水处理系统丁艺流程 为 : 煤 经研究采用 击打式 弧形筛 + 振动筛 代替原 跳汰机捞坑溢流水 、 精煤磁选尾矿和离 心机 的离 来的振 动筛工艺( 见图 1图 2。 、 )报废两座老沉淀 心液均进入汇水仓 , 由泵给人沉淀塔 , 淀塔溢 塔 , 沉 两新沉淀塔底流作为弧形筛和煤泥筛 人料 , 流返 回跳汰机 , 底流靠 自 压进入煤泥 筛 , 筛下水 同时报废 6 台煤泥筛 , 成 4台 D K 82 改 Z 15 型直
一
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4 2经济效益 因浮选跑粗量 的减少 ,精煤 的到了有效 的 回收 , 按人浮原料 占原煤 的 2v  ̄ , 3d[ 跑粗部分 / 0 1 — .2 .5 15 1 .0 42 22 7 .4 占原 煤的 6 4 2 %。假设跑 粗部分含有 5%的精 0 01 5 2 1. 646 2 .3 66 煤, 进入重介分选后 , 按重介 的分选 效率 9 i % 0 t 小 计 1 00 0 .0 2 .2 0 8 算, 精煤回收率提高 : 4 x0 x0 2 5 按 6 % 5 9%=. %。 3 % 8 表 2改造前浮选黾矿小筛分试验表 度 为 l ,从现 场位置上 看可 以满 足改造要 年处理能力 10 2米 0 万吨侔 算 , _ } 每年可多产精煤 求 。因弧形筛需要经静 眭调整 , 但两振动筛并列 Z 5 8 万吨 , 按精煤与末 中煤差价 50 0 元计算 , 年 I粒 l 产 % 级nl 率 l / 灰% 分 2 5 5 0 12 万元。 . 安装 , 筛机之 间的空 隙太小 , 筛无法就地旋 可创效 :8 x 0 = 4 5 弧形 l +2 30 05 47 . . 28 12 . 参 考 文 献 转 , 以需要设计成固定式 。 所 02 孓一 n2 0 l. O61 3 .9 63 流量计算 : 水塔 底流的总水量约 60m 【 志英. 0 弧, 1 降 跃进选煤厂煤泥水系统的改造. 煤质技 02 — n 1 . 5 1 O 0.2 4 .7 34 单系统 为 30  ̄。0 m 0 m q. m弧形筛的有效面积为 术 2 0 _ ~ 3  ̄5 0 5 32 3 . 7 01 .孓一0 1 5 80 .2 .2 4 .4 89 3 4  ̄ 台处理能力为 2 0 3 , . m, 2 每 5 m/ 满足工艺要求 。 I选煤手册. 9 年. h 2 l 1 3 工业出版社 9 01 5 .2 3 -8 72 5 .4 74 按 分 级 效 率 6%计 算 ,筛 上 物 为 体 积 流 量 0 『 小计 1 . 00 00 4. 09 9 作者简介 : 刘立伟(94 )男,99 17_ , 19 年毕业 lO 3, Om/ 筛上 固体量约 2t。每 台振动筛 的干 h 0h / 煤 泥处理能力为 1 l 。 以单系统采用两 台 4 所 于黑龙江矿 业学院, 工程师 , 工程硕士 , 山开 任唐 沉淀塔底 流经煤 泥筛处理后 人浮 ,因煤泥 弧形筛和两台振动筛的能力可 以满足要求。 滦林西矿 业有 限公 司洗煤厂副主任工程师。 筛筛分效率低 、 处理能力有限 , 正常入料 时筛面 4 实施效 果 易跑水 ,操作上只好采用控制入料量 的力法 , 、 造 41工 艺 效 果 . 成煤泥积存 , 入浮浓度偏高。浮选原矿浓度经常 4台煤 泥筛 分别 于 20 年 5 2 08 月 0日和 6 超过 1o/严重影 响浮选效 果 , 5g, 1 并造 成煤泥筛 月 1 投入使用 , 61 3 运转状态 良好 。6 1 月 9日对
因。 浮选人料中+L m的含量约 占 3%以上( 0m 5 3 见 表 1, 部分灰分较 低 , ) 这 但利用 浮选无 法选 出 , 大量精煤损失在尾矿中。浮选尾矿 中+L m 的 0m 5 含量约 占 3 . %( 4 7 见表 2 , 0 ) 而这部分物料没有经 过有效分选 , 平均灰分 只有 2 . %, 1 2 说明其中的 8 精煤含量较高 ,每年损失到尾矿 中的精煤 超过 的方式要远远优于直接给入振动筛的方式。 弧形 2 5万 吨 筛的整体筛面和振动筛 的新 筛面因筛板块数 的 表 1煤泥筛改造前浮选 入料小筛分试 验表 减少和筛面形式的改变 , 筛面破损和两筛板之间 漏煤 的几率大大减小 ,可 以有效 的控制 浮选跑 粒 级 Ⅱn u 产率 % 灰分% 粗 。打击式弧形筛的使用增大 了处理能力, 可以
n 2 — _ .O 5 02 O2 — .5 .O 1
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表 4改造后 浮选黾矿小 筛分试验表
I 粒级 ・ 产率% n m
+ 5 0. 3 .0 3O 1 .5 70
图 1 浮选 入料 原 图 2改后浮选入料 截粗 流程 截粗流程 因老沉淀塔的报废 ,新沉淀塔需要采用液 位计+ 变频器 的方式控 制水塔 人料泵 的转速来 保证跳汰机 的供水量。 方式既能保证洗水的供 此 应又能保证不 冒塔 , 达到节水节能的 目的。 3可行 l 淅 生 3 . 1工艺分析 从工艺上 分析 , 使用打击式 弧型筛+ 振动筛
进重舟
去浮选
壳
进重 介 去 选 浮
粒级 mm 产 率%
+ . o5 54 -2
1.7 7O 1.6 60 1.6 56
灰分 %
1.9 7O
1.8 85 2 .9 05 2. 1 41
05 _ .5 .— 02
而且筛网破损不容易发现 , 致使筛 E 较大粒度 的 煤粒混入筛下水 , 这是造成 浮选 跑粗的重要原
l +. 05 2 8 l
1 .2 08 l. 303 0-5 一0 2 2 _ .0 O- 2 一0 1 .5
灰分%
4. 42 2
5 .4 98 6 .5 26 6 .6 36 6 _7 23
0.5一0 1 5 1 . 1 _ . 2 603
l 小计
1 . OO O0
6. 17 4
中国新技术新产品
一l 7 1一
引 言
经新仓由泵给人浮选 。 目 前共有 4 座沉淀塔 ( 两 座新塔 和两座老塔 ) 台煤泥筛 。 , 6 煤泥 筛作为浮 选人料除粗的最后一道工序 , 工作效果 的好坏 其 直接影响浮选的人料粒度 ,进而影响精煤 回收
率。 1煤泥水系统存在的问题 I . I浮选人料跑粗严重 原设 计煤泥筛共 8 , 为 WP 型 吊筛 , 台 均 1